尹東輝
(石門電廠)
摘 要:通過對引風(fēng)機設(shè)備故障統(tǒng)計分析,找出了引風(fēng)機本體、電動機以及控制系統(tǒng)存在的問題,并提出了解決問題的措施。
關(guān)鍵詞:引風(fēng)機;設(shè)備故障;原因分析;對策
1 存在的問題
石門電廠自1995年12月和1996年1號、2號機組相繼投運以來,4臺引風(fēng)機多次發(fā)生因設(shè)備問題造成引風(fēng)機跳閘、鍋爐滅火、機組減負(fù)荷甚至被迫停爐等事故。引風(fēng)機已成為石門電廠運行可靠性Z低的主要輔機設(shè)備之一,既嚴(yán)重威脅著機組的安全經(jīng)濟穩(wěn)定運行,又使檢修工作量大大增加。在此對1996年2月~1998年10月引風(fēng)機運行中出現(xiàn)的問題進行統(tǒng)計和分析。
從2a共發(fā)生各類事故33次(其中導(dǎo)致停風(fēng)機處理18次,緊急停爐處理2次)情況來看,引風(fēng)機設(shè)備主要存在以下3個方面的問題:
,引風(fēng)機本體問題(占統(tǒng)計數(shù)的49%)。一是風(fēng)機頻繁發(fā)生振動且振動值嚴(yán)重超標(biāo);二是軸承頻繁發(fā)熱;三是進、出口導(dǎo)葉和葉輪磨損。這些均導(dǎo)致軸承、葉輪、導(dǎo)葉等部件的損壞。
第二,引風(fēng)機配用電機問題(占統(tǒng)計數(shù)的15%)。一是軸承軸瓦運行溫度過高;二是時有串軸現(xiàn)象發(fā)生;三是發(fā)現(xiàn)電機鼠籠轉(zhuǎn)子有斷條現(xiàn)象,開裂部位為導(dǎo)條圓弧根部和導(dǎo)條與銅環(huán)的焊接處。
第三,風(fēng)機的電氣、熱工控制系統(tǒng)問題(占統(tǒng)計數(shù)的36%)。一是電氣開關(guān)和保護引發(fā)風(fēng)機跳閘;二是熱工保護和其他連鎖引發(fā)風(fēng)機跳閘;三是風(fēng)機進口導(dǎo)葉執(zhí)行機構(gòu)故障引發(fā)風(fēng)機負(fù)荷擺動。這些問題極易造成MFT動作使?fàn)t膛滅火、鍋爐負(fù)荷降低和機組運行的不穩(wěn)定。
2 原因探析
2.1 風(fēng)機振動原因分析
2.1.1 風(fēng)機設(shè)計制造結(jié)構(gòu)不合理
a.芯筒定位方式不穩(wěn)定、不合理。芯筒既是葉輪軸承座的支撐架,也是葉輪及其軸承座中心定位的關(guān)鍵部件,芯筒中心的偏移將直接影響葉輪的對中。
芯筒中心的定位由后導(dǎo)葉和拉桿達(dá)成,拉桿兩端均為焊接不易變動,但后導(dǎo)葉卻因?qū)~或密封墊的更換,以及運行中導(dǎo)葉固定螺栓松動引起芯筒中心的變化,造成葉輪中心偏移而引發(fā)振動。
b.軸承座固定不牢靠,易松動。軸承座一端裝配葉輪,另一端靠軸承端蓋(厚度為37 mm)嵌于芯筒端板上,主要依賴8個螺栓固定,但廠家設(shè)計的螺栓無防松措施,在風(fēng)機運行中隨著工況的變化,容易造成螺栓的松動甚至斷裂,使軸承座下垂,導(dǎo)致葉輪中心改變而產(chǎn)生振動。
c.葉輪固定螺栓易松動。風(fēng)機葉輪夾于壓板與軸端之間,靠4個螺栓緊固于軸端上,由于螺栓無防松措施,運行中易松動造成葉輪偏斜。
2.1.2 運行調(diào)整不當(dāng)產(chǎn)生喘振
軸流風(fēng)機的運行范圍是受所謂“失速線”影響的,如果風(fēng)機的運行工況長時間處于風(fēng)機性能曲線圖中“失速線”上方的不穩(wěn)定區(qū)域,就會使風(fēng)機發(fā)生喘振,如果不盡快消除或及時停機,一般只需運行30s以上就可能造成引風(fēng)機及其風(fēng)道的嚴(yán)重?fù)p壞。
a.單臺風(fēng)機在啟動過程中,如果運行人員操作不當(dāng),把握不準(zhǔn),在風(fēng)機達(dá)到額定轉(zhuǎn)速后,入口擋板和入口靜葉長時間處于關(guān)閉或很小的開度狀態(tài),就極易造成失速,導(dǎo)致“喘振”發(fā)生。
b.在2臺風(fēng)機并列過程中,被并風(fēng)機所帶管網(wǎng)阻力相對較小,極易出現(xiàn)搶風(fēng)現(xiàn)象,由于并列工作的風(fēng)機運行工況不穩(wěn)定,可能導(dǎo)致喘振,風(fēng)機消除喘振后增帶負(fù)荷又出現(xiàn)搶風(fēng)現(xiàn)象,致使原穩(wěn)定運行的風(fēng)機工作點推向失速區(qū),發(fā)生喘振,出現(xiàn)并列風(fēng)機交替搶風(fēng)和喘振現(xiàn)象。
2.1.3 檢修安裝質(zhì)量不高
a.更換后導(dǎo)葉和導(dǎo)葉密封墊時,由于各導(dǎo)葉螺栓緊固力不一,造成芯筒中心偏移,致使葉輪中心變動。b.檢修中軸系找正偏差過大,引發(fā)振動。c.軸承座和葉輪固定螺栓力度不夠,導(dǎo)致運行中松動。d.2個繞行聯(lián)軸器安裝不良,起不到補償作用。
2.2 風(fēng)機軸承溫度過高原因分析
2.2.1 軸承所處環(huán)境溫度過高
風(fēng)機葉輪軸承箱體設(shè)計為整體布置于溫度高達(dá)126℃的煙氣通道之中,長期于高溫狀態(tài)之下,軸承運行中的發(fā)熱難于散發(fā)。
2.2.2 軸承冷卻風(fēng)供給不良
處于高溫?zé)煹乐械妮S承的冷卻,全部依賴于2臺9-19№4型離心式風(fēng)機,其主要參數(shù)為:風(fēng)量0.39~0.55 m3/s,風(fēng)壓3.54~3.05 kPa,2臺風(fēng)機共用一根母管,在其出口處用一個三角形風(fēng)箱并聯(lián),當(dāng)1臺風(fēng)機供風(fēng)不足以滿足軸承冷卻用風(fēng)而需增開另1臺風(fēng)機時,其增加的風(fēng)量甚微。
2.2.3 軸承潤滑不良
風(fēng)機軸承采用3號鋰基脂潤滑,由一根Φ10的鋼管經(jīng)過10.3m的距離且需轉(zhuǎn)90°彎頭輸送,造成加油阻力增大。同時由于管路中4個接頭處于高溫狀態(tài)下極易松動,以及油槍出現(xiàn)故障時,均會使油管路流通不良。另外定期加油工作不及時等原因,都會導(dǎo)致軸承內(nèi)形不成定量的潤滑油脂,使其處于少油或缺油狀態(tài)下運行?
2.2.4 葉輪與電機之間用空心軸和2個彈性聯(lián)軸器繞性連接,一方面安裝中如果預(yù)拉量不夠或者安裝質(zhì)量不高,就不能滿足補償軸系的串軸量;另一方面風(fēng)機運行中,其中一個聯(lián)軸器長期處于高溫狀態(tài)下造成聯(lián)軸器失效,也無法補償軸系的串軸量,從而迫使軸承拉壓而損壞。
2.3 葉輪及前后導(dǎo)葉磨損原因
2.3.1 電除塵效果不良,特別是在鍋爐投粉初期,以及電除塵設(shè)備故障狀態(tài)下,使煙氣中含塵量增大而造成磨損。
2.3.2 葉輪與導(dǎo)葉沒有采用有效的防磨措施。
2.4 配用電機故障原因分析
2.4.1 電機串軸原因
一是電機轉(zhuǎn)子磁場中心變化造成轉(zhuǎn)子串軸。二是由于風(fēng)機運行過程中受煙氣的軸向推力,隨著運行工況的變化產(chǎn)生風(fēng)機軸系軸向串動,而電機與風(fēng)機軸之間是由一彈性聯(lián)軸器連接,當(dāng)此聯(lián)軸器的彈片由于串軸的影響而產(chǎn)生疲勞或者聯(lián)軸器安裝不良以及聯(lián)軸器質(zhì)量有問題時,均無法補償軸系的串軸,從而使電機轉(zhuǎn)子跟著串動。
2.4.2 軸瓦發(fā)熱原因
一是電機軸承為滑動軸承,承力側(cè)軸瓦負(fù)荷較重,軸瓦的潤滑方式是采用油環(huán)濺油潤滑,油室油量較少且無冷卻裝置,隨著運行時間增長或者外界氣溫過高其散熱效果不良,則極易造成軸承溫度持續(xù)上升。
二是軸瓦研刮質(zhì)量不高,軸與瓦接觸不良,或推力間隙預(yù)留不夠,造成軸承發(fā)熱。
2.4.3 電機鼠籠轉(zhuǎn)子斷條原因
根據(jù)分析,籠條斷裂的機理是由導(dǎo)條、端環(huán)的溫升而產(chǎn)生的溫度應(yīng)力、離心力及電磁力所引起,其斷條的主要原因是:a.電機啟動次數(shù)過于頻繁;b.風(fēng)機慣量大于給定值;c.風(fēng)機啟動阻力矩增大。
2.5 風(fēng)機控制保護系統(tǒng)故障原因淺析
2.5.1 熱工保護引發(fā)風(fēng)機跳閘
a.軸溫保護確因風(fēng)機軸承或電機軸承溫升超標(biāo)而動作跳閘。
b.測溫元件安裝不到位或電纜接線接觸不良誤發(fā)跳閘信號。
c.空預(yù)器跳閘連鎖正確動作或連鎖控制回路線路故障誤跳閘。
2.5.2 風(fēng)機進口靜葉調(diào)整執(zhí)行機構(gòu)質(zhì)量不良或安裝檢修不當(dāng),造成風(fēng)機負(fù)荷擺動,進而引發(fā)風(fēng)機振動,甚至跳閘。
2.5.3 電氣保護動作跳閘
一是風(fēng)機啟動時,啟動電流是正常運行額定電流的6倍,因差動保護中性點側(cè)CT容量受到尺寸限制不能設(shè)計得很大(僅50 V·A)。另外中性點側(cè)到開關(guān)保護柜二次電纜較長,阻抗大,CT很快飽和。此時中性點側(cè)和開關(guān)側(cè)CT電流差較大,導(dǎo)致差動保護動作跳閘。
二是因開關(guān)故障而跳閘,例如按鈕進水和誤碰。
3 采取的措施
3.1 改善軸承座芯筒的固定方式
將原設(shè)計中的36片后導(dǎo)葉定位方式改為在后導(dǎo)葉出口風(fēng)筒與芯筒間加焊3根固定不變的支撐圓鋼,以解決后導(dǎo)葉因磨損或其他原因松動后造成的芯筒中心偏移,加大軸系中心的可靠性。
3.2 改造軸承座固定螺栓和葉輪固定螺栓的防松措施
采用將相鄰的2顆固定螺栓之間的止退墊片連為一體,同時在螺栓擰緊時保證其擰緊力矩。
3.3 改進風(fēng)機軸承潤滑油管路
3.3.1 縮短加油管路,減少管路的彎頭,以減少加油的阻力。
3.3.2 取消管路中的螺紋節(jié)頭,改為焊接節(jié)頭,保證油路暢通。
3.4 提高鍋爐電除塵的效率,減少煙氣中飛灰的含量,從而減輕風(fēng)機的磨損;同時對后導(dǎo)葉和葉輪葉片采取防磨措施。
3.5 對電機軸瓦潤滑油增加冷卻裝置
3.5.1 在軸瓦油室內(nèi)加裝一個冷卻裝置,用工業(yè)水對油室內(nèi)的油進行冷卻,采用此法主要是油室容積太小,其加裝的冷卻面積受限制,其冷卻效果不太理想。
3.5.2 在電機外增加一套油循環(huán)裝置,使其原油室內(nèi)不流動的油得以循環(huán)冷卻。采用此法主要是要保證油循環(huán)的可靠和連續(xù),防止油室內(nèi)缺油現(xiàn)象的產(chǎn)生。
3.5.3 提高軸瓦的檢修研刮質(zhì)量。
3.6 提高軸系找正的準(zhǔn)確度和精確度,選擇合理的彈性聯(lián)軸器,特別是要注意聯(lián)軸器中彈片的質(zhì)量,在聯(lián)軸器找正時必須保證其徑向位移值|r1|≤0.05 mm,軸向位移值|a1|≤0.4 mm,整個軸系找正后,使聯(lián)軸器沿軸線向電機側(cè)予拉長2~2.5 mm。
3.7 電氣保護系統(tǒng)的改進措施
3.7.1 從電機中性點CT端子箱加一根6 mm2的銅芯控制電纜到開關(guān)保護室,減小中性點側(cè)CT二次負(fù)擔(dān),從而降低差動保護二次不平衡電流,防止保護誤動作跳閘。
3.7.2 引風(fēng)機開關(guān)按鈕加裝防護罩。
3.8 選擇耐溫和耐磨的測溫元件引出線;安裝牢固可靠;電纜接線端子安裝牢固,減少接觸電阻。
3.9 加強靜葉執(zhí)行機構(gòu)維護和內(nèi)部檢查,進行定期調(diào)校。
3.10 加強和提高運行操作水平,特別是在低負(fù)荷和2臺引風(fēng)機并列運行時,采取以下的一些必要措施,防止喘振的發(fā)生。
a.單臺風(fēng)機啟動過程中,靜葉調(diào)整應(yīng)盡快通過15°的區(qū)域。
b.在鍋爐負(fù)荷低于額定出力的50%~60%,即機組負(fù)荷低于170 MW左右時,采用1臺風(fēng)機運行的方式。
c.當(dāng)機組負(fù)荷達(dá)到160~180 MW時,可進行風(fēng)機的并列操作,并列前入口擋板處于全關(guān)位置,出口擋板處于全開位置,可調(diào)靜葉處于全關(guān)位置,啟動被并風(fēng)機,待其啟動電流返回穩(wěn)定后,同步開啟該風(fēng)機入口擋板和可調(diào)靜葉,并同??小原運行風(fēng)機的入口靜葉,但其靜葉角度不得小于15°。
d.并列運行的2臺風(fēng)機必須保證均衡的風(fēng)量,應(yīng)以風(fēng)機電流指示為準(zhǔn)(電流差小于5 A)。
e.由于可調(diào)靜葉的非線性調(diào)節(jié)特性,應(yīng)采取送風(fēng)機配合調(diào)節(jié),以保證爐膛負(fù)壓和穩(wěn)定燃燒。
4 效果與建議
4.1 經(jīng)采取上述各項措施后,引風(fēng)機設(shè)備故障明顯減少,運行趨于平穩(wěn),可靠性有了較大的提高。從1998年11月到1999年9月近1 a的時間內(nèi),沒有發(fā)生因控制系統(tǒng)誤跳引起的跳風(fēng)機事故,事故率由原來的13.2次/年下降到現(xiàn)在的4次/年。
4.2 建議對風(fēng)機軸承冷卻方式加以進一步的改進,以減少因軸承溫度而引發(fā)的風(fēng)機故障。
4.2.1 加大軸承冷卻風(fēng)量,降低冷卻風(fēng)溫,提高冷卻風(fēng)速。
4.2.2 對原軸承座結(jié)構(gòu)加以改造,將風(fēng)冷方式改為水冷方式。
4.2.3 改善軸承座的工作環(huán)境,對風(fēng)機風(fēng)道結(jié)構(gòu)加以改造或重新設(shè)計,將原內(nèi)置式軸承座改為外置式軸承座。
參考文獻
1 彭煒,王文海.大型軸流式引風(fēng)機的并列試驗與喘振分析.動力工程,1993(3)
來源:《湖南電力》》